分解炉结皮

由于分解炉结皮严重造成停窑清理5d。窑运转率极低,长的运转短的只有10d。原因分析该生产线初设计使用长焰煤和贫瘦煤搭配的燃料,分解炉锥体上对称分布着根法实践表明,预分解窑易发生结皮的部位是窑尾烟室、下料斜坡、窑尾缩口、两级筒的下料管、分解炉内等处。结皮使通风通道的有效截面积减小,阻力相应增大,影响系统通风,使主

1刘瑞芝刘继开水泥熟料烧成系统分解炉的砽研究[A]中国硅酸盐学会2003年学术年会论文摘要集[C]2003年 2方景光兰明章姜德义琉璃河水泥厂TSD型分解炉性能若是后者且均化措施又不到位,那高硫煤燃烧时,在无旁路放风的情况下,在硫和碱反应达到平衡后还有过剩,过剩的硫会在分解炉缩口形成致密的结皮。表1 煤粉工业分析

同样在入窑分解率不变的情况下提高物料循环率后可降低所需的炉温,从而能够使用低质燃料,甚可燃废弃物。此外,将循环料加入上升烟道中,由于生料粉巨大的表面积在窑尾、烟室缩口、下一级旋风筒及其下料溜子、分解炉等部位容易产生结皮,结皮可导致通风面积减小,阻力增大,而迫使主排风机负荷增大。结皮脱落时又极容易造成系统堵塞,影

1、1 主要内容: 2.3.1 窑外分解技术的内涵 2.3.2 分解炉的分类 2.3.3 常见分解炉的结构特征 2.3.4 分解炉的工作原理 2.3.5 新型干法水泥回转窑系统的均衡稳定(1) 我公司锥部结皮严重的部位主要集中体现在三次风进口与C4筒下料管这一区域(见图1),因该区域恰好是三次风进入的位置,此处的气流中氧含量较高,是富氧区,分解炉的一只喷煤管喷嘴刚

改变分解炉四级扬料板的角度使入炉物料得到充分分散,在三次风入炉处制作导流柱改变三次风入炉方式使炉内风、煤、料充分混合,有效避免了风短路造成的气流分布不均,成功攻克预热器1刘瑞芝刘继开水泥熟料烧成系统分解炉的砽研究[A]中国硅酸盐学会2003年学术年会论文摘要集[C]2003年 2方景光兰明章姜德义琉璃河水泥厂TSD型分解炉性能

分解炉结皮,)063202 预热器缩口和烟室结 皮的原因及处理措施亮,苟光田(四川峨胜水泥股份有限公司,四川乐山 614200)1 结皮情况及其不良影晌我公司 5 OOOt/d 熟料生产线一、预热器分解炉结皮的原因 毫无疑问,结皮是物料过早出现液相,被粘附在下料管或分解炉的管壁内衬上上,从而影响预热器系统的下料或通风。 按照熟料正常形成理论说,分解炉和预热器

分解炉结皮,由于分解炉结皮严重造成停窑清理6次,每次清理费时费力,安全性极差,长的一次清理用了5d。窑运转率极低,长的运转1个半月左右,短的只有10d。原因分析该生产发生"堆雪人"往往与分解炉缩口结皮相互联系相互影响,分解炉缩口结皮在前,篦冷机"堆雪人"在后,避免窑尾烟室和分解炉缩口结皮是预防篦冷机"堆雪人"的关键。

分解炉结皮,预热器和分解炉结皮的分析及处理,分解炉,预热器,燃烧器,分析及处理。我公司2 500t/d生产线于2008年8月24日点火试生产。采用喷、旋结合的CDC分解炉,炉内采用2个2.1.4.1点火初期当分解炉内燃料已正常燃烧达到投料温度要抓住时机投料,否则易造成预分解系统长时间超高温而结皮、堵塞。 2.1.4.2回转窑和分解炉操作要前后兼顾,合理调整窑

分解炉锥部清理结皮出红料预防措施及应急预案 一、目的 为防止出现烫伤伤害事故,将伤害降低到程度,制订本预防措施及突发事故应急预案。 二、分解炉锥部清理结皮出红料的安全要措施分析原因分解炉缩口结皮处理措施氨分解炉炉石分解反馈意见 系统标签: 结皮分解风闸煤粉分解率措施 分解炉缩口结皮的原因分析及解决措施江超,等:分解炉缩口

但目前国内已投产的预分解窑生产工艺线普遍存在着一个共同问题,是窑尾系统——预热系统与分解炉结皮、积料、堵塞。系统结皮、积料,影响通风和物料流畅,造成堵塞;系统一旦发生熟料烧结情况变化较大,尤其是大块料和包心料物料增加,大块料多以不规则形状出现,应属于窑内窑皮脱落形成的包心料的核心部分则多呈现白色、疏松多孔(图3),经过

上一篇:长石微粉设备下一篇:40b粉碎机